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張家港超純水環保售后服務

參考價 9000
訂貨量 ≥1
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱蘇州偉志水處理設備有限公司
  • 品       牌其他品牌
  • 型       號
  • 所  在  地蘇州市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2024/5/25 9:46:58
  • 訪問次數208
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蘇州偉志水處理有限責任公司成立于2008年坐落于蘇州甪直古鎮邊,公司擁有十多年的水處理技術,是蘇州一家專業的水處理設備公司。截止2021年底,水處理技術已在國內外成功實施過5000個以上項目,設備處理量已經超過1400000噸/天,已為5000家以上客戶解決過水方面的問題,

  涉及到的行業:環保、化工、機械、醫藥、電子、食品、社區用水等設備;
  公司現有生產設備:廢水處理設備,中水回用設備,超純水設備,純水設備,蒸發設備等;
  研發項目:垃圾滲透液的治理、海水淡化、能量回收裝置的應用與開發、污水處理設備的遠程數據采集以及現場實際應用指導提示。
 ?。汗灸壳耙延邪l明型1項,實用型13項,軟件13項。
  此外,公司配套完善的生產制造工廠,的設計,精良的施工質量,完善的售后服務質量,為客戶提供快捷優質的服務。幾千個項目的成功實踐,使公司極為豐富的設計、實施和運營經驗。


純水設備,廢水設備,污水設備,中水回用設備
(1)自清洗過濾器過濾精度為100μm。設置自清洗過濾器的作用主要是為了保護UF系統的正常運行,將原水中大顆粒懸浮物、砂礫等對超濾膜表面造成機械劃傷的雜質去除,設備設計的自耗水率低于過濾水流量的1%。過濾器采用壓差控制,當進出水口的壓差達到0105MPa時設備開始自動反沖洗,壓差恢復后進行過濾。在實際的運行過程中發現,由于系統中只有1臺過濾器,當夏季藻類繁殖較嚴重的時候,盡管系統中投加了次氯酸鈉進
張家港超純水環保售后服務 產品信息


1.純水設備系統介紹 


某公司的純水設備系統采用反滲透全膜法工藝,設計產水量為300m3/h,原水采用全廠的工業用水,工藝流程見圖1。




純水設備工藝流程


圖1純水設備系統工藝流程工業用水(經混凝沉淀處理后的長江原水)經過自清洗過濾器初步過濾后進入UF系統,UF系統共3套,每套處理能力150m3/h,設計回收率90%,采用中空纖維膜。一級RO系統共3套,每套處理能力137m3/h,設計回收率75%,采用抗污染BW30400FR膜組件。二級RO系統共3套,每套處理能力110m3/h,設計回收率為90%,采用超低壓高產量的BW30LE440膜組件。UF系統的反洗排水排至工業用水系統進行處理,一級RO系統的濃水排入回用水系統,二級RO系統的濃水排入UF產水箱繼續利用。該系統從2007年4月投運,低負荷運行將近3年,產水水質良好,水處理新視野電導率維持在3μS/cm以下,但系統耗水量較大,整個系統的產水率一直在45%左右波動。本文根據純水站實際的運行情況進行分析,找出影響產水率的因素并加以改進。


2.純水設備系統分析與調整 


純水設備系統的產水率主要依賴主要系統的回收率來保證:自清洗過濾器的回收率為99%,UF系統回收率為90%,一級RO系統回收率為75%,二級RO系統回收率為90%。但在實際的運行中,受設備狀態和工藝用水需求的影響,系統消耗的水量要大于設計水量,回收率沒有達到設計的要求。


(1)自清洗過濾器過濾精度為100μm。設置自清洗過濾器的作用主要是為了保護UF系統的正常運行,將原水中大顆粒懸浮物、砂礫等對超濾膜表面造成機械劃傷的雜質去除,設備設計的自耗水率低于過濾水流量的1%。過濾器采用壓差控制,當進出水口的壓差達到0105MPa時設備開始自動反沖洗,壓差恢復后進行過濾。在實際的運行過程中發現,由于系統中只有1臺過濾器,當夏季藻類繁殖較嚴重的時候,盡管系統中投加了次氯酸鈉進行殺菌,壓差上升仍然比較嚴重,導致自清洗過濾器頻繁進行反洗,最嚴重的時候每隔5~7min反洗一次,反洗排水達到100m3/d以上,回收率嚴重下降。當對自清洗過濾器的不銹鋼濾網進行更換和拆洗時,超濾系統的進水只能走旁通管,給UF系統的運行也帶來一定的安全隱患。針對以上問題,在系統中增加了1臺過濾器,水處理新視野當發現1臺過濾器頻繁反洗的時候,可進行人工切換,對污堵的濾網及時進行化學清洗和更換,恢復其通量和過濾性能,保證UF系統的進水水質符合要求。


(2)UF系統存在大量的水量消耗,UF系統的水量消耗主要集中在反洗和化學清洗上。根據中空纖維膜的特性,UF機組每運行40min自動反洗一次,每次2min,耗水約10m3左右,每天還將進行一次化學清洗,每次化學反洗時間為30min,耗水約50m3。根據上述耗水量計算,進水量為150m3/h給水排水的UF機組,平均產水量為120m3/h,回收率只有80%,不能滿足一級RO的進水量。在實際的運行中也因UF系統產水量不足,1套RO系統的用水需2套UF系統提供。為增大UF系統的產水量,增加了4支超濾膜,使產水量上升了10m3,同時將普通反洗時間縮短至90s,將化學反洗時間縮短至20min,系統產水量上升至134m3/h,基本能滿足一級RO的用水量,使UF和RO機組能一一對應。


(3)RO系統的實際回收率比設計值低。RO系統的回收率是指產水流量與進水流量的比值,但在實際的運行過程中,RO系統除了濃水排放外,部分產水也有消耗。產水的消耗主要集中在啟停機的低壓沖洗上,每次啟停耗水約5m3。如果RO機組滿負荷24h不間斷運行,回收率基本維持在75%左右。在實際的生產中,RO機組的運行需根據外線用水量和UF水箱的液位調節,停機幾乎不能避免。在純水站運行初期,外線用水量波動很大(80~210m3/h),導致RO機組頻繁啟停,最多達到每天啟停17次之多,水量浪費嚴重,回收率下降至70%左右。為改善這一情況,根據外線用水量,規定用水量<100m3/h時只開啟1套RO機組進行制水,其他2組備用,并將RO機組的啟停機液位從7m調整到了5m。通過以上措施,使機組連續運行時間增加,有效減少了停機次數,目前每天RO機組的啟停機次數控制在5次以內,一級RO的產水率維持在74%,二級RO的產水率在89%左右。


(4)現場流量計存在較大誤差。水處理新視野純水設備系統在工藝上設置有很多的流量計,其中與產水率相關的流量計主要的有7個:自清洗過濾器進水量、UF進水量、UF產水量、一級RO產水量、一級RO濃水量、二級RO產水量、二級RO濃水量,根據這幾個流量計可算出各個系統的回收率。但在實際的抄表過程中,流量計的誤差遠大于允許的誤差,見表1中2009年4月21~24日數據。


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