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濰坊澤宇環保設備有限公司
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閱讀:1852發布時間:2017-8-11
紡織印染廢水處理技術
一、廢水來源及主要污染物
紡織印染工藝,是由坯布開始,先退漿、煮練、漂白、絲光、染色、印花,zui后通過整理工序成為成品。在各個工序中排出的廢水通稱印染廢水,印染工業生產因為受原料、季節、市場需求等變化的影響,因此廢水的水質變化很大。同時,印染廢水的排放量是間歇的,所以廢水排放量極不均勻。不同的印染廠加工工藝不同,廢水中含有懸浮纖維屑粒、漿料、整理加工藥劑等。該廢水水質復雜,含有大量殘余的染料的助劑,因此色度大,有機物含量高。并且廢水中含有大量的堿類,pH值高。印染廢水中的主要污染物如下。
BOD:有機物,如染料、漿料,表面活性劑酯酚,加工藥劑等。COD:染料,還原漂白劑,醛,還原凈水劑,淀粉整理劑等。重金屬毒物:銅、鉛、鋅、鉻、汞、氰離子等。色度:染料、顏料在廢水中呈現的顏色。
印染工業廢水水質情況見表6—6。紡織印染工業廢水排放情況見表6—7。
表6—6 印染工業廢水水質情況
項 目 廢水種類 | pH值 | 色度 (倍) | SS (mg/L) | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | BOD5/COD |
印染廠廢水 | 8.5~10 | 200~500 | 100~300 | 400~500 | 200~300 | 0.375~0.5 |
色織廠廢水 | 7~9 | 30~40 | 200~300 | 250~300 | 100~300 | 0.4~0.43 |
毛紡廠廢水 | 5~7 | 100~200 | 500左右 | 300~500 | 150~300 | 0.5~0.6 |
針織廠廢水 | 9~14 | <200 | 200~300 | 200~500 | 100~200 | 0.5 |
表6—7 紡織印染工業廢水排放情況
產品工序 | 單位耗水量/t | 廢水中污染物排放系數 | |||
BOD5/(mg/L) | COD/(mg/L) | 硫化物/(mg/L) | pH值 | ||
化纖印染 | 260 | 250~350 | 1000~1200 | 2 |
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絲綢印染 | 300 | 200~300 | 700~1200 | 10~20 | 8~11 |
繭絲煮繅 | 100~130 | 20000~25000 |
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廢繭處理 | 56~120 | 50000~100000 |
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毛紡品染整 | 6300 | 100000~120000 |
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二、印染廢水污染特點
紡織、印染和染色廢水,水量大,色度高,成分復雜,廢水中含有染料(染色加工過程中的10%~20%染料排入廢水中)、漿料、助劑、油劑、酸堿、纖維雜質及無機鹽等,染料結構中硝基和胺基化合物及銅、鉻、鋅、砷等重金屬元素具有較大的生物毒性,嚴重污染環境。印染廢水的水質復雜,污染物按來源可分為兩類:一類來自纖維原料本身的夾帶物;另一類是加工過程中所用的漿料、油劑、染料、化學助劑等。分析其廢水特點,主要為以下方面。
① 水量大、有機污染物含量高、色度深、堿性和pH值變化、水質變化劇烈。因化纖織物的發展和印染后整理技術的進步,使PVA漿料、新型助劑等難以生化降解的有機物大量進入印染廢水中,增加了處理難度。
② 廢水BOD5/CODCr值均很低,一般在20%左右,可生化性差,因此需要采取措施,使BOD5/CODCr值提高到30%左右或更高些,以利于進行生化處理。
③ 印染廢水中的堿減量廢水,其CODCr值有的可達到10萬mg/L以上,pH值≥12,因此必須進行預處理,把堿回收,并投加酸降低pH值,經預處理達到一定要求后,再進入調節池,與其他的印染廢水一起進行處理。
④ 印染廢水的另一個特點是色度高,有的可高達4000倍以上。所以印染廢水處理的重要任務之一就是進行脫色處理,為此需要研究和選用脫色菌、脫色混凝劑和有利于脫色的處理工藝。
⑤ 印染行業中,PVA漿料和新型助劑的使用,使難生化降解的有機物在廢中含量大量增加。特別PVA漿料造成的量占印染廢水總CODCr的比例相當大,而水處理用的普通微生物對這部分CODCr很難降解。因此需要研究和篩選用來降解PVA的微生物。
例1、水解酸化一接觸氧化—氣浮法處理染色廢水 該處理工藝為生化、物化相結合的工藝
生產中使用的主要染料為硫化染料、還有涂料、凡士林、活性及化學助劑。處理水量為100m3/d(漂煉60m3/d,染色40m3/d),水質為:pH=10~12, CODCr=1000mg/L,BOD5=200~300mg/L,色度為200~300倍。厭氧水解酸化池內設半軟性填料、生物接觸氧化池內設高SNP型新型填料。后續物化處理采用加藥反應氣浮池。加藥反應氣浮池的特點為:一是脫落的生物膜、懸浮物等去除率高,可達到80%~90%;二是色度去除高,可達到95%;三是氣浮池水力停留時間短,約30min左右,而沉淀池水力停留時間1.5~2h,故氣浮池體積小,占地面積少;四是污泥含水率低,約97%~98%,氣浮排渣可直接進行脫水處理。因此,采用氣浮池后工藝流程中出現了兩個明顯的特點:一是只設污泥池,不設污泥濃縮池和污泥反應池,污泥直接進脫水機脫水處理;二是本來應用活性污泥回流到厭氧水解酸化池,因加藥反應后的污泥失去了活性,不能回流,故工藝中采取生物接觸氧化池中以1︰1回流至厭氧水解酸化池,以加強水解和酸化。但采用氣浮需要增設一套空壓機、壓力溶氣罐、回流水泵等輔助系統,操作管理相對較復雜。
經該工藝處理后,CODCr的去除率達95%以上,實際出水水質為pH=6~9,色度<100倍,SS<100mg/L,BOD5<50mg/L,CODCr<150mg/L。因原水pH=10~12,故應首先加酸中和。
例2、水解酸化-接觸氧化-化學氧化處理染色廢水
深圳市某織帶廠日排放廢水量500m3/d。廢水水質為:COD 1200mg/L;BOD5 400mg/L;SS 250mg/色度 500倍。
主要設計參數:
水解酸化池停留時間5.6小時,接觸氧化池停留時間4.0小時,二級斜管沉淀池表面負荷為0.71m3/m2·h。化學氧化是作為色度高時的脫色補充工藝。
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