為了防止擠出過程中擠橡機溫度上升,
我們對擠橡機的螺桿和機身及機頭冷卻系統進行了清理,確保擠出過程中
能有一個較好的冷卻效果。3.2模具改進和硫化管改造因硅橡膠材料采用2
,4—二氯過氧化苯甲酰作為硫化劑,在90℃就可以開始硫化,而連硫生產
線采用蒸汽硫化,蒸汽直接接觸模具表面,長時間生產硅橡膠有可能在機
頭內硫化,從而導致擠出缺陷。本公司對模具進行改進,通過模具之間的
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云任志強李嘉誠柳傳志史玉柱體積,同時對用于擠出硅橡膠的模芯外表面
和模套內表面進行拋光處理;在硫化管*節增加隔套水冷卻,把硫化管
進汽口由上部移到中下部,對機頭模口處進行不間斷水冷卻,盡量降低模
具表面的溫度。3.3材料改進硅橡膠料在貯存過程中會產生“結構化"現象
,使膠料變硬,工藝性能變差,物理機械性能下降,判斷硅橡膠料是否結
構化zui簡單的方法是用手摸,如材料發硬或用手掰下一塊料時,料分離處
呈現一條白線的樣子,則該料已經結構化。使用已結構化的硅橡膠料在擠
出過程中產生的熱量會增加,橡料在擠橡機中開始硫化,擠出來的電纜表
面桔皮狀或破皮。消除結構化zui有效的方法是在橡膠混煉加硫加色過程中
適當加入一點硅油,研究表明,硅橡膠材料在加入硅ZR-YFVFB太倉硅橡膠電纜-電纜批發商
油后,材料的老化性能更好。
3.4正確設定擠出硫化工藝硅橡膠必須采用冷擠出工藝,擠出過程中機身溫
度不能過高,否則會出現在擠橡機中硫化的現象。我們在擠出過程中嚴格
控制擠出溫度,采用加大螺桿、機身和機頭水冷卻的方式,控制機身溫度
不超過50℃,確保硅橡膠在機身中不硫化。因采用2,4—二氯過氧化苯甲
酰作為硫化劑在90℃就可以開始硫化,以2.5mm2絕緣線芯擠出為例,我們
把蒸汽壓力設定在0.6MPa,溫度約在150-155℃,生產線速度設定10m/min
。3.5其它一些問題在試制過程中我們還遇到其他一些問題,如表面氣泡、
噴霜等缺陷。對于表面氣泡,我們采取材料在開煉機上多打和抽真空擠出
的方式來解決。對于表面噴霜,我們在材料中加入FSJ-01型除霜劑,效果
非常明顯。